主要观点总结
文章描述了在江西昌九高铁项目中,通过采用先进的施工技术和工艺,成功完成了大跨度公铁合建桥梁的建设。文章重点介绍了钢桁梁的吊装和对接过程,以及施工团队如何克服技术难题,实现高精度对接和高效施工。
关键观点总结
关键观点1: 江西昌九高铁项目的背景及重要性
项目全长约9公里,包含公铁合建段中支钢桁梁及现浇梁桥等,跨赣江的隆兴大桥中支主桥长577米,施工精度要求高。
关键观点2: 施工过程中的技术难题及解决方案
原有设计中的钢桁梁安装施工工艺存在隐患,团队通过采用“浮吊吊装+支架拼装”工法,解决了步履顶推工艺的不足。经过反复试验,研发出可调节自平衡式钢梁吊具,实现了钢桁梁的精准吊装和对接。
关键观点3: 施工团队的创新精神和执行力
面对技术难题,团队积极创新,通过不断调整和优化方案,最终成功实现了高精度对接和高效施工。项目总工程师翁方文的坚定决策和团队的紧密合作是项目成功的关键。
关键观点4: 项目的成果与影响
通过采用先进的施工技术和工艺,项目大幅提升了钢桁梁的对接质量,实现了“3天吊装2片钢桁梁”的超级速度,整体工期节约了近3个月。这一成果获得了省部级工法的荣誉。
文章预览
只需轻轻按下两三个按钮,那30多米长的结构物便如同被施了魔法,安稳地摆放在指定位置;十余次指令之后,近300吨重的庞然大物仿佛插上了翅膀,在空中完成了一场毫米级的精准对接……这一幕,不是科幻电影中的特效,而是发生在二航局承建的江西昌九高铁项目中的真实场景。 江西昌九高铁项目全长约9公里,包含公铁合建段中支钢桁梁及现浇梁桥、南支混凝土斜拉桥主桥等。其中跨赣江的隆兴大桥中支主桥长577米,是一座大跨度公铁合建桥梁,施工精度、控制难度均为全线最高。 为了保障高铁运行更稳定,团队决定在大挑臂公铁混层钢桁梁上采用世界先进、平顺性更好的无砟轨道。这种轨道,对下方的路面平整度要求近乎苛刻,中支主桥的桥面高度误差必须控制在5毫米以内。 在施工方案的逐级分解过程中,项目总工程师翁方文发现原有设
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